0 引言
現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)對(duì)機(jī)加工設(shè)備的依賴(lài)性越來(lái)越高,如果設(shè)備故障停機(jī)導(dǎo)致連續(xù)化作業(yè)中斷,將直接影響企業(yè)的生產(chǎn)效率。 我公司自 2007年引進(jìn)一臺(tái)由西班牙 Zayer 公司生產(chǎn) KPC 5000-AR 型數(shù)控龍門(mén)銑鏜床,自 2011 年 5 月至 2015年 5 月期間,多次出現(xiàn)油溫過(guò)高故障報(bào)警停機(jī)。
本文針對(duì)該設(shè)備的過(guò)熱問(wèn)題進(jìn)行分析并提出解決措施。
1 、KPC 5000-AR 型數(shù)控龍門(mén)銑鏜床簡(jiǎn)介
如圖 1 所示,KPC 5000-AR 型數(shù)控龍門(mén)銑鏜床(以下簡(jiǎn)稱(chēng)龍門(mén)銑鏜床)主要由龍門(mén)架、床身、工作臺(tái)(工作 X 軸)滑枕(工作 Y 軸)、主軸(工作 Z 軸)、延伸頭、萬(wàn)能頭、電氣系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)組成。
圖 1 KPC 5000-AR 型數(shù)控龍門(mén)銑鏜床
龍門(mén)銑鏜床包含啟動(dòng)、換頭、定位和加工四個(gè)工況,其中,在啟動(dòng)工況中工作臺(tái)和滑枕移到零點(diǎn),換頭工況中程序根據(jù)加工件的類(lèi)型而將刀頭切換為延伸頭或萬(wàn)能頭,定位工況中工作臺(tái)將移到指定加工位置,加工工況中電機(jī)帶動(dòng)刀頭加工工件。
圖 2設(shè)備改造前油源液壓原理圖
1.油箱;2.電機(jī);3.齒輪泵;4.回油過(guò)濾器;5.單向閥;6.溢流閥;7.壓力傳感器;8.單向閥;9.卸荷電磁閥;10.壓力表
液壓系統(tǒng)用于主軸偏載平衡、刀具移動(dòng)和刀頭夾緊,其中油源液壓原理如圖 2 所示。 P1、P2 和P3 對(duì)應(yīng)于各執(zhí)行器的壓力油口,電磁換向閥 9 作為加工工況中的卸荷閥
,在執(zhí)行轉(zhuǎn)頭、換刀等動(dòng)作時(shí)加壓,待設(shè)備處于加工工況時(shí)卸荷。
2 、故障分析
液壓系統(tǒng)中產(chǎn)生的熱量,一部分使油溫升高轉(zhuǎn)變?yōu)橛鸵旱膬?nèi)能,一部分經(jīng)油箱表面散發(fā)到空氣中去。 如果系統(tǒng)發(fā)熱大于油箱散熱能力,油溫就會(huì)持續(xù)升高。
圖3 油箱溫升曲線(xiàn)
圖 3 是設(shè)備過(guò)熱過(guò)程的實(shí)測(cè)油箱溫升曲線(xiàn),測(cè)試環(huán)境溫度為 28℃。液壓系統(tǒng)油箱的長(zhǎng)、寬、高尺寸為:a×b×c=0.24×0.22×0.36m,油液體積為 20L。 根據(jù)圖 3 所示溫升曲線(xiàn)和油液體積可計(jì)算出液壓系統(tǒng)發(fā)熱超出油箱散熱能力的功率為:
P=Cm△T/t=CρV△T/t (1)
其中,C 為油液比熱容,取值 1.97k J/(kg·K),ρ 為油液密度,取值0.855kg/L。 V 為油液體積 ,取值 20L,△T 為溫度升高值 ,取值 29℃,t 為溫升持續(xù)時(shí)間,取值 18000s,代入數(shù)據(jù)得超出散熱能力部分的功率為0.054k W。由圖 3 可以看出整個(gè)過(guò)程中油箱溫度上升平穩(wěn),另外考慮到加工工況時(shí)間占比最長(zhǎng),其余工況總時(shí)間占比很小,因此可初步認(rèn)定熱量主要來(lái)自于加工工況。
加工工況下液壓油源處于卸荷狀態(tài),不對(duì)外輸出壓力,因此發(fā)熱原因可限定在油源部分,具體可能有以下兩個(gè)方面:
1)回油過(guò)濾器堵塞導(dǎo)致卸荷不徹底隨著使用時(shí)間累積,油液污染物會(huì)導(dǎo)致回油過(guò)濾器堵塞回油過(guò)濾器兩端壓差增大,使系統(tǒng)卸荷不徹底,引起發(fā)熱。
2)液壓泵效率降低導(dǎo)致的過(guò)熱設(shè)備從 2007 年投入使用,至 2011 年首次出現(xiàn)過(guò)熱故障,期間設(shè)備投入使用了約 5 年時(shí)間,齒輪泵在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中可能會(huì)磨損、老化
導(dǎo)致效率降低,功率損耗轉(zhuǎn)化為熱量使油溫上升。為明確發(fā)熱原因,試驗(yàn)人員將濾芯進(jìn)行了更換,試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)更換濾芯后系統(tǒng)過(guò)熱并無(wú)改善,因此可認(rèn)為齒輪泵效率降低是導(dǎo)致系統(tǒng)過(guò)熱故障的主要原因。
3 、處理方案
更換齒輪泵是較為直接的解決方法,但該機(jī)床為進(jìn)口設(shè)備,從原廠(chǎng)購(gòu)進(jìn)齒輪泵成本高昂,且該齒輪泵安裝接口特殊,難以找到匹配的替代產(chǎn)品,因此考慮對(duì)原液壓系統(tǒng)進(jìn)行改造,給油箱加入額外的冷卻系統(tǒng)來(lái)解決過(guò)熱問(wèn)題。
圖 4 設(shè)備改造后油源液壓原理圖
1.油箱;2.離心泵;3.電機(jī);4.齒輪泵;5.回油過(guò)濾器;6.單向閥;7.溢流閥;8.壓力傳感器;9.風(fēng)冷卻器;10.單向閥;11.卸荷閥;12.壓力表 。
改造后的機(jī)床油源系統(tǒng)的實(shí)測(cè)油溫曲線(xiàn)原理如圖 4 所示,該散熱系統(tǒng)由一個(gè)離心泵 2 和一個(gè)風(fēng)冷卻器 9 構(gòu)成。 其中冷卻器 9 的冷卻功率需大于根據(jù)式(1)計(jì)算出的多余發(fā)熱功率,因此冷卻器允許的最小當(dāng)量冷卻功率 K 可通過(guò)式(2)計(jì)算:
其中 P 為根據(jù)式(1)計(jì)算的多余發(fā)熱功率,值為 0.054k W;T 為油箱熱平衡期望溫度,取值 50℃;T0為環(huán)境溫度,取值 28℃,代入數(shù)據(jù)后得到冷卻器的最小當(dāng)量冷卻功率 K 為 0.002k W/℃。根據(jù)計(jì)算結(jié)果,選擇油/風(fēng)冷卻器 HD0810T 作為散熱系統(tǒng)的冷卻裝置,該冷卻器適用油壓系統(tǒng)功率為 1.5-2.2k W,適用流量為 10-60L/min,在 20L/min
的流量下的當(dāng)量冷卻功率為 0.09k W/℃,滿(mǎn)足要求;選擇離心泵 TCP-118 作為冷卻系統(tǒng)的循環(huán)泵,該泵的揚(yáng)程為 12m。圖 5 為改造后的設(shè)備在加工工況下的溫升曲線(xiàn)。
結(jié)果顯示油箱油溫上升逐漸趨于平緩,最終在 45℃達(dá)到系統(tǒng)的熱平衡,油溫穩(wěn)定不再上升,沒(méi)有出現(xiàn)過(guò)熱報(bào)警現(xiàn)象,處理方案有效。
圖 5 油箱溫升曲線(xiàn)(改造后)
4 、總結(jié)
機(jī)加工設(shè)備的液壓系統(tǒng)在連續(xù)工作過(guò)程中容易發(fā)生過(guò)熱故障,導(dǎo)致設(shè)備停機(jī)無(wú)法連續(xù)工作。 本文以 KPC5000-AR 型數(shù)控龍門(mén)銑鏜床為研究對(duì)象,分析了其過(guò)熱原因,提出了增加冷卻系統(tǒng)的故障處理方案,結(jié)果表明,該方案能有效解決過(guò)熱故障問(wèn)題,可為相關(guān)設(shè)備處理類(lèi)似故障提供參考。